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第1篇 煤氣管道更換風(fēng)機(jī)后安全措施——引言1
馬鋼煤焦化公司年產(chǎn)焦炭200萬t左右,煤氣發(fā)生量約12.9萬m3/h。煤氣鼓風(fēng)機(jī)后至洗滌塔前煤氣管道經(jīng)過6年多的滿負(fù)荷運(yùn)行,多處出現(xiàn)了堵塞和腐蝕情況。2001年6月,公司利用as系統(tǒng)停產(chǎn)年修時(shí)間增設(shè)了一路dn1600主煤氣管道后(原dn1600主煤氣管道清堵、檢修后亦投用,使機(jī)后至洗滌塔有2路可同時(shí)使用又可互為備用的主煤氣管道),2002年,風(fēng)機(jī)出口4根dn900煤氣支管及1根dn1200南北水平貫通管又出現(xiàn)了多處十分嚴(yán)重的腐蝕泄漏及堵塞情況。如圖1所示:5#大閥南側(cè)與一系煤氣大循環(huán)管三通處,多處腐蝕,冷凝液滲出,最為嚴(yán)重處腐蝕穿孔,泄漏煤氣,雖多次采取防腐、打包箍等處理措施,但效果仍不理想,腐蝕面積不斷擴(kuò)散加大,相鄰煤氣管道壁厚只有2~3mm;5#、6#、7#、9#、10#煤氣大閥法蘭也有不同程度的泄漏,相連煤氣管道亦被腐蝕。另外,dn1200的水平煤氣管道內(nèi)的沉積物高度約有500~600mm,dn900煤氣支管內(nèi)沉積物高度約有300~400mm,造成煤氣輸出不暢,機(jī)后壓力高,最高時(shí)達(dá)25kpa。同時(shí),因管道存在沉積物,造成機(jī)后煤氣閥門存在不同程度的關(guān)閉不嚴(yán)現(xiàn)象,煤氣大量從備用風(fēng)機(jī)的軸封處向外泄漏,影響風(fēng)機(jī)的正常檢修維護(hù)管理,腐蝕風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子,使備用風(fēng)機(jī)不能正常備用,污染風(fēng)機(jī)潤滑油,使風(fēng)機(jī)故障跳機(jī)頻繁。煤氣管道的腐蝕、堵塞及閥門法蘭的泄漏已成為威脅安全生產(chǎn)的重大隱患。機(jī)后煤氣管道布局見圖1。
圖1 機(jī)后煤氣管道布局圖
嚴(yán)蘊(yùn)奇 徐風(fēng)雷 許萬國 夏旭
第2篇 煤氣管道更換風(fēng)機(jī)后安全措施——方案制定2
為徹底解決煤氣管道及閥門的泄漏和堵塞問題,并確保煤氣的安全穩(wěn)定輸出,決定從風(fēng)機(jī)出口管至新煤氣主管的2條dn1200支管鋪設(shè)1條dn1200臨時(shí)煤氣管道(如圖中虛線所示)。在確保不間斷輸出煤氣的同時(shí),把風(fēng)機(jī)后dn900煤氣支管及dn1200煤氣水平貫通管隔離,徹底檢修更換處理,待檢修完畢,拆除臨時(shí)管道。
由于是在風(fēng)機(jī)房進(jìn)行長時(shí)間多區(qū)域的“心臟手術(shù)”,安全檢修難度極大;又因不能間斷輸送煤氣,安全生產(chǎn)壓力極大。為此,我們充分考慮了安全生產(chǎn)及施工安全,在切實(shí)落實(shí)安全措施的前提下,確定了工程實(shí)施的4個(gè)階段:①臨時(shí)管就位;②a、b、c、d、e、f點(diǎn)碰頭及臨時(shí)管投用;③原dn1200管更換及投用;④臨時(shí)管拆除。
嚴(yán)蘊(yùn)奇 徐風(fēng)雷 許萬國 夏旭
第3篇 煤氣管道更換風(fēng)機(jī)后安全措施——安全措施3
整個(gè)施工期間消防車、滅火器、水頭等滅火措施到位監(jiān)護(hù)。
1.臨時(shí)管就位
如圖中虛線所示,dn1200臨時(shí)煤氣管道鋪設(shè)到位,a、b、c、d點(diǎn)處與臨時(shí)管相聯(lián)各dn900短節(jié)及4個(gè)dn900臨1#、臨2#、臨3#、臨4#碟閥安裝到位,碟閥外側(cè)堵好盲板,管道、法蘭做氣密性試驗(yàn)合格。g點(diǎn)處開dn25氮?dú)膺M(jìn)氣口并安裝閥門,h、i點(diǎn)開dn100放散口并安裝閥門,4個(gè)碟閥關(guān)閉。
2.a(chǎn)、b、c、d、e、f點(diǎn)碰頭及臨時(shí)管投用
1)關(guān)閉新1#、新2#、新3#閥門,煤氣經(jīng)9#、10#閥過舊煤氣主管至洗滌,4臺(tái)風(fēng)機(jī)都能正常使用。堵新1#、新2#閥門外側(cè)盲板,堵新3#閥門內(nèi)側(cè)盲板。打開新1#、新2#閥門外側(cè)放散管(dn100),從新3#閥內(nèi)側(cè)放散管的取樣管(dn20)通氮?dú)獯祾哌M(jìn)行氮?dú)庵脫Q,在新1#、新2#閥門外側(cè)放散管上的取樣管處取樣做含氧分析至合格。
2)e、f點(diǎn)碰頭。在e、f點(diǎn)動(dòng)火和dn1200臨時(shí)煤氣管道碰頭,動(dòng)火期間,一直通氮?dú)獗骸?/p>
3)d點(diǎn)碰頭及d點(diǎn)至4#閥內(nèi)側(cè)dn900管道更換。運(yùn)行1#、2#、3#三臺(tái)風(fēng)機(jī)中兩臺(tái)風(fēng)機(jī),4#風(fēng)機(jī)停用。堵4#內(nèi)側(cè)盲板,4#風(fēng)機(jī)揭大蓋,自4#內(nèi)側(cè)dn20管道通氮?dú)庵溜L(fēng)機(jī)大蓋入大氣進(jìn)行氮?dú)庵脫Q,用co報(bào)警儀測試至合格。在4#內(nèi)側(cè)法蘭外動(dòng)火割除dn900管道,更換新管道,并配置dn900短節(jié)和臨4#碟閥相聯(lián)。
臨時(shí)管投用。先打開h、i點(diǎn)放散,從g點(diǎn)通氮?dú)膺M(jìn)行氮?dú)庵脫Q至h、i點(diǎn)取樣做含氧合格后,再打開3#閥內(nèi)側(cè)放散進(jìn)行主煤氣管道氮?dú)庵脫Q至取樣做含氧合格。同時(shí),風(fēng)機(jī)蓋大蓋,自4#閥內(nèi)側(cè)通氮?dú)庵溜L(fēng)機(jī)軸封出至合格。抽出新3#閥處盲板、臨4#碟閥處盲板。停氮?dú)狻?/p>
打開新3#閥、稍開臨4#閥、打開風(fēng)機(jī)本體煤氣取樣口,進(jìn)行煤氣置換至含氧試驗(yàn)合格。此時(shí),煤氣經(jīng)新、舊主煤氣管至洗滌,4臺(tái)風(fēng)機(jī)都能正常使用。
4)a、b、c點(diǎn)碰頭用步驟③,至此煤氣全部從臨時(shí)管經(jīng)新煤氣主管至洗滌,4臺(tái)風(fēng)機(jī)都能正常使用。
3.原dn1200管更換及投用
1)堵新4#閥內(nèi)側(cè)盲板,在1#、2#、3#、4#閥法蘭外側(cè)dn900管道上鉆dn15孔(鉆孔時(shí)在施鉆點(diǎn)淋機(jī)油避免產(chǎn)生火花),由新4#閥內(nèi)側(cè)放散管的取樣管(dn20)通氮?dú)膺M(jìn)行氮?dú)庵脫Q至含氧試驗(yàn)合格。至此,1#、2#、3#、4#、新4#閥均堵盲板,dn1200原煤氣管道及舊煤氣主管與在線煤氣輸出系統(tǒng)完全隔離。
2)氮?dú)獗?,dn1200舊煤氣管道自圖中從右向左分段(一面約5m)割除。割除時(shí),由于管道內(nèi)存在萘、瀝青等沉積物,易燃易爆,特別是在氧氣-乙炔割焰的烘烤下,更加危險(xiǎn)。采取先在管道上方割開一dn50孔,水頭塞入,使沉積物與熔渣被水隔離,dn1200管道割斷余下部分接通大氣后,除采取上述措施外,又在斷面處通蒸汽吹掃,保證不形成爆炸性氣體。預(yù)備進(jìn)一步的安全措施是在沉積物上方鋪石英沙或打泡沫,結(jié)果未用上。
舊管道拆除后,新管道更換(包括與此管相連的風(fēng)機(jī)出口的4根dn900支管),
3)從新1#閥內(nèi)側(cè)、4#閥外側(cè)接管(dn25)通氮?dú)?,打開新4#閥處放散進(jìn)行氮?dú)庵脫Q含氧試驗(yàn)合格。抽4#閥處盲板,打開4#閥、新1#閥內(nèi)側(cè)放散管、4#外側(cè)放散管進(jìn)行煤氣置換至含氧合格。
4)運(yùn)行1#2#、3#3臺(tái)風(fēng)機(jī)中2臺(tái)風(fēng)機(jī),4#風(fēng)機(jī)停用,關(guān)閉臨4#碟閥。抽出4#內(nèi)側(cè)盲板,同時(shí)堵臨4#碟閥內(nèi)側(cè)盲板。煤氣經(jīng)新、舊主煤氣管至洗滌,4臺(tái)風(fēng)機(jī)都能正常使用。
5)按同樣步驟處理1#、2#、3#風(fēng)機(jī),至此煤氣全部從新dn1200管及舊煤氣主管至洗滌,4臺(tái)風(fēng)機(jī)都能正常使用。
4.臨時(shí)管拆除
堵新3#閥內(nèi)側(cè)盲板,自g點(diǎn)通氮?dú)?,打開新3#閥處放散進(jìn)行氮?dú)庵脫Q至含氧試驗(yàn)合格,拆除臨時(shí)煤氣管道,e、f點(diǎn)與原煤氣管道碰頭。
抽出新1#、新2#閥外側(cè)盲板及新3#閥內(nèi)側(cè)盲板,做煤氣置換合格,打開新1#、新2、新3#閥,至此煤氣從新dn1200管及新、舊煤氣主管至洗滌,4臺(tái)風(fēng)機(jī)都能正常使用,全部檢修工作結(jié)束。
本工程施工任務(wù)重,施工跨時(shí)長(2個(gè)月時(shí)間),施工現(xiàn)場十分擁擠,施工區(qū)域安全要求極高,如果發(fā)生不測,后果將是災(zāi)難性的。但在整個(gè)工程的準(zhǔn)備上充分、細(xì)致、周密,施工過程中的組織有條不紊,安全措施周密、切實(shí)、到位,雖然倒風(fēng)機(jī)8次、抽堵盲板23次、動(dòng)火作業(yè)近2個(gè)月時(shí)間,沒有發(fā)生一起施工安全事故,沒有發(fā)生一起影響煤氣的正常輸出。檢修完畢后,徹底消除了煤氣風(fēng)機(jī)后管道的腐蝕、堵塞和閥門法蘭的泄漏等威脅安全生產(chǎn)的重大隱患。
嚴(yán)蘊(yùn)奇 徐風(fēng)雷 許萬國 夏旭